焚燒法處理含酚廢水
作者:南京金旭保潔外包服務(wù)公司 時(shí)間:2017-03-18 09:11:40 信息來源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊: 次
某鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)與國(guó)外一著名公司合資生產(chǎn)高品質(zhì)鑄造粘結(jié)劑,產(chǎn)品年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1000t。生產(chǎn)過程中每天產(chǎn)生1t高濃度有機(jī)廢水,廢水中主要污染物為苯酚與甲醛,根據(jù)要求,廢水處理后應(yīng)達(dá)到GB8978-96《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表4中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 1 廢水水質(zhì) 鑄造粘結(jié)劑為一種高分子材料,聚合反應(yīng)過程中有水產(chǎn)生,反應(yīng)必須保持在真空狀態(tài)下進(jìn)行,以利于排出反應(yīng)生成水,使得聚合反應(yīng)能順利進(jìn)行。由于反應(yīng)在高溫下進(jìn)行,真空泵在抽真空時(shí),部分反應(yīng)單體苯酚、甲醛隨水蒸氣一起吸出,混合氣體冷凝下來后,即為高濃度的有機(jī)廢水。 經(jīng)測(cè)定,廢水PH值為7.5,CODcr濃度為178 500 mg/L,BOD5濃度為78 000mg/L,其中苯酚濃度約為6%(重量比),折算成CODcr濃度約為130 000 mg/L。 廢水無色透明,露置于空氣中,會(huì)變成淡紅色,廢水粘度很小,流動(dòng)性很好,與水相似。 2 處理工藝 2.1 處理工藝選擇 目前,含酚廢水常用的處理方法是將廢水先采取萃取、縮聚、吸附等方法進(jìn)行預(yù)處理后,再生化處理[1]。 我們將該廢水進(jìn)行了萃取、縮聚、吸附、氧化試驗(yàn),從試驗(yàn)結(jié)果來看,幾種處理方法均有一定的去除效果,廢水中CODcr的去除率35%~55%之間。經(jīng)預(yù)處理后,廢水中CODcr濃度仍高達(dá)數(shù)萬毫克每升,與GB8978-96《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表2中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)。 國(guó)外專家認(rèn)為,廢水CODcr濃度大于10萬mg/L,熱值大于4.1868×2500kJ/kg,粘度小于40mps,懸浮物粒度小于40目的高濃度廢水,用焚燒法比其它方法更經(jīng)濟(jì)合理。 為避免焚燒尾氣對(duì)環(huán)境造成二次污染及對(duì)設(shè)備產(chǎn)生腐蝕作用,焚燒爐生產(chǎn)廠家要求廢水中的有機(jī)物適合好不含氟、氯、硫等基團(tuán)。 鑒于廢水具備上述特點(diǎn),又因焚燒處理能實(shí)行自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)單,對(duì)于技術(shù)力量較弱的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)來說,較為適宜,因此確定該高濃度含酚廢水采用焚燒法進(jìn)行處理。 2.2 焚燒爐運(yùn)行參數(shù) 焚燒爐型號(hào):YEW-100型臥式焚燒爐 處理能力:70~100kg/h 冷卻方式:夾套水冷卻 排氣筒高度:15m 除塵方式:旋風(fēng)除塵 燃料:0#柴油 總電機(jī)功率:10kW 耗油量:10~15kg/h 爐內(nèi)溫度:800~1000℃ 空氣過剩系數(shù):1.3 煙氣黑度:低于林格曼1級(jí) NOX排放濃度: 20.5mg/m3(二級(jí)標(biāo)準(zhǔn):240mg/m3) NOX排放速度: 0.05kg/h (二級(jí)標(biāo)準(zhǔn):240kg/h) 苯酚排放濃度:9.80mg/m3(二級(jí)標(biāo)準(zhǔn):100mg/m3) 苯酚排放速率:0.02kg/h (二級(jí)標(biāo)準(zhǔn):0.10kg/h) 甲醛排放濃度:0.61mg/m3(二級(jí)標(biāo)準(zhǔn):25mg/m3 ) 甲醛排放速率:0.001kg/h(二級(jí)標(biāo)準(zhǔn):0.26kg/h) 3 結(jié)論 3.1 高濃度含酚廢水經(jīng)焚燒處理后,廢水不再排放,焚燒尾氣中NOX、苯酚、甲醛的排放濃度遠(yuǎn)低于GB 16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表2中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 3.2 焚燒爐正常運(yùn)行時(shí),平均每小時(shí)產(chǎn)生90℃以上的熱水12t,熱水中不含污染物,可作為生產(chǎn)或生活用水。 3.3 焚燒爐開始投入使用時(shí),每焚燒1t高濃度含酚廢水耗用0#柴油180~200kg,耗電75kW.h,每處理1t廢水的直接費(fèi)用為530元,包括(人工工資),處理費(fèi)用較高。后來經(jīng)過試驗(yàn),焚燒燃料改為柴油機(jī)廠產(chǎn)生的廢機(jī)油和廢汽油,使得廢水處理費(fèi)用大大降低,每處理1t廢水的費(fèi)用不超過200元,同時(shí)也不影響焚燒爐的正常運(yùn)行,這樣采用焚燒法處理高濃度廢水的優(yōu)越性就更加明顯。 3.4 廢水中有機(jī)物濃度的高低,直接影響到廢水的處理成本,我們?cè)鴮?duì)-CODcr濃度高達(dá)3×105mg/L的廢水進(jìn)行焚燒試驗(yàn)。焚燒爐點(diǎn)火后,廢水可以自燃,不再需補(bǔ)充燃油,這時(shí)廢水焚燒的直接費(fèi)用為電費(fèi)及人工費(fèi),其適合低費(fèi)用為80元/t廢水。 此頁(yè)面產(chǎn)品介紹與文章來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)站官方觀點(diǎn),如有版權(quán)者需要?jiǎng)h除請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除文章!