煉油廠廢水的再生技術(shù)與應(yīng)用
作者:南京金旭保潔外包服務(wù)公司 時間:2017-03-13 09:12:26 信息來源:本站原創(chuàng) 點擊: 次
前言 煉油廠廢水是原油煉制與加工過程中產(chǎn)生的一類廢水,對環(huán)境的危害大。20世紀70年代以來,國內(nèi)煉油廠大多采用老三套工藝處理此類廢水,外排水基本可以達標。國外煉油廠的噸油耗水量和產(chǎn)生的廢水量均很少,廢水一般采用三級處理,外排水的污染物濃度很低,廢水的回用率高。國內(nèi)煉油廠廢水回用的探索早在上世紀70年代就開始了,但由于種種原因,沒能堅持下去。90年代以后,我國的缺水矛盾突出,節(jié)水和廢水回用成為人們的共識,廢水回用的研究和應(yīng)用也日益廣泛。 煉油廢水的再生常采用物理、化學(xué)和生物深度處理方法,其中膜分離、高級氧化技術(shù)和生物深度處理是當前研究的熱點。膜分離技術(shù)主要用于煉油廢水的脫油、去除懸浮物或者除鹽;高級氧化技術(shù)中臭氧氧化在煉油廢水回用中的應(yīng)用較多,而電化學(xué)、光化學(xué)技術(shù)尚處于試驗階段;生物深度處理具有除污染效率高、運行可靠、費用低等優(yōu)點,能夠獲得良好的再生水。還有研究者將達標外排水直接回用于循環(huán)水系統(tǒng),利用藥劑來達到控制結(jié)垢、腐蝕和殺生的目的。 從煉油廠廢水回用的現(xiàn)狀看,存在著一些缺陷,如污染物去除不徹底、除污染的種類單一、對循環(huán)水系統(tǒng)的影響大等,因此,開發(fā)簡單適用、高效可靠的廢水再生工藝或技術(shù)仍然十分必要和迫切。項目組經(jīng)過一年多的研究,完成了相關(guān)工藝的小試和現(xiàn)場中試,生產(chǎn)性廢水回用處理裝置也已進入應(yīng)用階段,總出水回用到了循環(huán)冷卻水、辦公和生活雜用等領(lǐng)域。 1 煉油廠廢水回用處理的試驗研究 1.1 外排水的水質(zhì)狀況 中試在大港石化公司廢水處理場進行,試驗用水為該廢水處理場的外排水。主要水質(zhì)指標如下:COD 80~140 mg/L,BOD 4.36~48.7 mg/L,NH3-N 6.91~77.65 mg/L,油一般低于10 mg/L,SS 52.3~92.9 mg/L,硫化物、酚低于1 mg/L,外排水的顏色呈暗紅色。 1.2 工藝流程及試驗裝置 1.2.1 工藝流程 分別建小試和中試裝置各1套。中試裝置為研究的主體;小試裝置作為補充試驗用。中試的技術(shù)路線如下:外排水→懸浮載體生物氧化深度處理→絮凝沉淀→石英砂過濾→臭氧部分氧化→生物活性炭處理→消毒→清水回用。 1.2.2 主要試驗裝置 (1)生物深度處理裝置:共有2套,高為1.8 m,有效體積分別為5.95 m3和4.95 m3 ,采用穿孔管曝氣方式。放置懸浮載體,兩個處理池可串聯(lián)或并聯(lián)使用。懸浮載體呈短圓柱狀,直徑為5 cm,高5 cm,由翼片和套環(huán)組成,密度與水接近,可自由浮動于池內(nèi)不同位置,比表面積達230 m2/m3。 (2)沉淀池:1個。前段用鋼板隔成絮凝反應(yīng)區(qū),絮凝劑采用無機高分子藥劑聚雙酸鋁鐵(P AF SC);中段為固液分離區(qū),后段被隔成清水區(qū),兼作提升泵的吸水井。 (3)砂濾柱:直徑0.71 m,高3.15 m,放置石英砂,粒徑為0.9~2 mm,采用氣水反沖洗方式。 (4)臭氧發(fā)生器的產(chǎn)量為3~5 g O3/h,臭氧與廢水的接觸采用鼓泡混合方式。 (5)活性炭柱為鋼結(jié)構(gòu),直徑0.82 m,高2.65 m,放入不定形活性炭?;钚蕴繉儆诿嘿|(zhì)炭,碘值和亞甲藍值都很高。 1.3 試驗系統(tǒng)的處理效果 懸浮載體生物氧化工藝是一種新型水處理工藝,在固定填料生物接觸氧化工藝的基礎(chǔ)上發(fā)展而來,既有生物流化床的優(yōu)點,也有活性污泥法的特點,管理和運行十分方便。處理裝置投加填料后經(jīng)過4周左右(水溫20 ℃上下)就可培養(yǎng)出良好的生物膜,進入正常的試驗階段。 此頁面產(chǎn)品介紹與文章來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)站官方觀點,如有版權(quán)者需要刪除請與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除文章!