袋式除塵器在液態(tài)排渣燃煤電廠鍋爐改造工程中的應(yīng)用
作者:南京金旭保潔外包服務(wù)公司 時(shí)間:2017-02-14 09:25:23 信息來源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊: 次
1、概況 陜西寶雞熱電有限責(zé)任公司有50MW發(fā)電機(jī)組配套的200t/h液態(tài)排渣燃煤粉電廠鍋爐2臺(3#爐、4#爐),主要燃用低硫煤(華亭煤等)。球磨機(jī)制粉細(xì)度R90=10~13%;爐膛溫度較高,爐膛捕渣率35%;尾部過熱器和豎向煙道慣性捕集煙塵10~15%。因此,排出的飛灰與固態(tài)排渣燃煤粉鍋爐相比偏細(xì)。 改造前鍋爐除塵器為單元復(fù)合多管旋風(fēng)除塵器。當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站測試煙塵排放濃度為1560mg/mN3,年煙塵排放量達(dá)到6000噸左右。加之該公司位于市區(qū)附近,鍋爐煙囪的排放可見污染物(煙塵)十分明顯,成為影響當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境的主要污染源。參見圖1。 由于該公司鍋爐由原發(fā)電功能轉(zhuǎn)變?yōu)闊犭娐?lián)產(chǎn),使用剩余壽命高出原設(shè)計(jì)時(shí)間;考慮環(huán)保要求不斷提高、以及寶雞市建設(shè)全國環(huán)保模范城市需要,需對除塵器進(jìn)行改造。 寶雞熱電首選電除塵器改造方案,委托電力設(shè)計(jì)部門進(jìn)行了可行性研究論證工作(2002年11月)。針對原除塵器現(xiàn)場位置狹窄及燃煤情況,設(shè)計(jì)論證認(rèn)為現(xiàn)場條件只可以設(shè)置三電場靜電除塵器,改造設(shè)計(jì)除塵效率為99.2%,煙塵排放濃度在100 mg/mN3左右,計(jì)劃工期13個(gè)月,工程概算2000余萬元左右。由于該工程改造方案費(fèi)用高、工期長、影響熱電生產(chǎn),致使除塵器改造工作難以展開。 借鑒國內(nèi)使用鍋爐布袋除塵器的成功經(jīng)驗(yàn),我們對寶雞熱電鍋爐除塵器改造提出了采用袋式除塵器的方案(2003年6月)。針對寶雞熱電液態(tài)排渣電廠鍋爐排煙溫度高(200℃左右)、系統(tǒng)要求阻力低(1000Pa)、不改動(dòng)其它輔機(jī)設(shè)備,在原除塵器位置上把復(fù)合多管旋風(fēng)除塵器更換為高效除塵器的等特殊要求,進(jìn)行該公司袋式除塵器工程技術(shù)改造的調(diào)研、改造設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)審查等工作,提出了具有投資少,效率高,工期短的工程改造實(shí)施方案。2004年3月—6月完成了改造施工安裝工作,工程施工期3#爐45天(2004年3月28日開始)、4#爐30天(2004年5月28日開始),施工安裝結(jié)束后即投運(yùn)使用。 2004年8月下旬,陜西省環(huán)境監(jiān)測中心站對除塵器進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測,3#爐、4#爐煙塵平均排放濃度分別為12.3mg/mN3和18.2 mg/mN3;9月下旬通過陜西省環(huán)保局組織的工程驗(yàn)收。 2、鍋爐設(shè)備狀況 2.1鍋爐技術(shù)參數(shù) 鍋爐型式:П型爐 開式單室液態(tài)排渣爐 鍋爐制造商:捷克斯洛伐克共和國 鍋爐額定蒸發(fā)量: 200 t/h 過熱蒸汽壓力: 9.41 Mpa 過熱蒸汽溫度: 540 ±10 ℃ 鍋爐捕渣率: 35 % 排煙溫度: 150 ℃ 燃煤消耗量: 21~25 t/h 2.2風(fēng)機(jī)參數(shù) 型號 Y5-2×29N0.23.1F型雙吸引風(fēng)機(jī) 數(shù)量 2 臺 流量 230106 m3/h 全壓 380×9.8 Pa 電機(jī)功率 300 KW 額定電流 37.5 A 轉(zhuǎn)速 740 rpm 2.3 除塵器設(shè)計(jì)參數(shù) 入口含塵氣體量 430000 m3/h 入口含塵氣體溫度 145~190 ℃ (夏季爐尾排煙溫度偏高170~210℃) 除塵器入口含塵量 ≤ 25 g/Nm3 除塵器出口含塵量: ≤ 50 mg/Nm3 除塵效率 ≥ 99.8 % 除塵器本體阻力 ≤1000 Pa 除塵器上平面標(biāo)高高度 ≤ 21 m 兩臺引風(fēng)機(jī)設(shè)備保留;兩水泥灰斗、除灰裝置保留;除塵器露天布置。 3、袋式除塵器系統(tǒng) 3.1 除塵系統(tǒng)流程 鍋爐排出的含塵氣體在除塵系統(tǒng)中的流程如下: ┌————→旁通煙道———→┐ 鍋爐——→主煙道——→布袋除塵器——→主煙道——→引風(fēng)機(jī)—— →排煙道——→煙囪 ↓(收塵) 儲灰斗——→輸灰系統(tǒng)——→灰罐車運(yùn)輸 ↓ 水沖灰 鍋爐排出的含塵氣體進(jìn)入爐尾主煙道;正常工作時(shí),打開各除塵器單元前后的閥門使煙氣進(jìn)入布袋除塵器進(jìn)行除塵,除塵后煙氣進(jìn)入風(fēng)機(jī)前主煙道,此時(shí)旁通煙道閥門關(guān)閉;鍋爐噴油點(diǎn)爐時(shí),打開旁通煙道閥門使燃油煙氣通過進(jìn)入風(fēng)機(jī)前主煙道,關(guān)閉各除塵器單元前后的閥門;鍋爐引風(fēng)機(jī)由主煙道抽氣并排至排煙道,由煙囪高空排放。 布袋除塵器收塵經(jīng)過除塵器下部卸灰閥(原除塵系統(tǒng)重力雙翻板閥保留)流入儲灰斗(原除塵系統(tǒng)保留)。根據(jù)需要進(jìn)行干灰使用(原輸灰系統(tǒng)保留)或水沖灰。 3.2 主要設(shè)計(jì)參數(shù) 表1 鍋爐袋式除塵器系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù) 序號 項(xiàng) 目 單 位 參 數(shù) 1 處理煙氣量 m3/h 430000 2 入口煙氣含塵濃度 g/Nm3 ~26 3 出口粉塵濃度 mg/ Nm3 ≤50 4 本體阻力 Pa <1000 5 過濾速度 m/ min 1.00 6 有效過濾面積 m2 7162 7 濾袋規(guī)格 mm Φ120×5500,3456條 8 濾袋材質(zhì) / HBT復(fù)合高溫濾料 9 濾袋正常使用溫度 ℃ 連續(xù)運(yùn)行溫度120~180℃,短時(shí)溫度190℃—210℃ 10 清灰氣源設(shè)備參數(shù) MPa 0.35~0.65(壓縮空氣壓力) 11 脈沖閥 個(gè) DMF-Z-50S,216只/臺 12 清灰頻率 S 定阻清灰,900Pa,可以調(diào)整 3.3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的主要特點(diǎn) 3.3.1濾袋 濾袋設(shè)計(jì)直徑為120㎜,比通常采用的150㎜的濾袋直徑小20%,每四個(gè)袋中心線間距200×180㎜,濾袋外開放空間的面積比采用150㎜濾袋大24.2%。較大的開放空間使上升氣流的速度降低,減少上升氣流攜塵量和降阻。 選用美國、日本、奧地利等國生產(chǎn)的聚苯硫醚(PPS)纖維、聚酰亞胺纖維(P84)纖維等材料,按照國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝加工生產(chǎn)復(fù)合耐高溫耐酸堿梯度過濾材料。 本次濾料設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度120~180℃,上限工作溫度190℃,短時(shí)工作溫度210℃。 3.3.2 煙氣分配裝置 采用側(cè)向進(jìn)氣分配器,均勻分配含塵氣體,同時(shí)可對粗顆粒煙塵進(jìn)行預(yù)分離,避免含塵氣體直接沖刷濾袋,進(jìn)一步提高整個(gè)除塵裝置的效率和耐用性。 3.3.3 濾袋連結(jié)方式 除塵器的濾袋、框架、文丘里噴嘴及掛袋板的聯(lián)接采用了彈簧漲圈式裝置,安裝和更換濾袋方便。濾袋從箱體上部安裝和抽出。考慮濾袋安裝方便,袋籠采用兩節(jié)對接。 3.3. 4 脈沖噴射清灰 采用壓縮空氣(0.35~0.65MPa)誘導(dǎo)被凈化的氣體組成脈沖氣流清灰。清灰氣流導(dǎo)引采用具有二次氣流誘導(dǎo)功能的雙風(fēng)道文丘里噴嘴袋籠。清灰控制采用定壓差(900Pa,單元除塵器濾袋前后設(shè)檢測點(diǎn),壓差可調(diào)節(jié))或定時(shí)兩種方式。 3.3.5 平臺設(shè)計(jì) 除塵器系統(tǒng)設(shè)計(jì)有兩個(gè)平臺。9.00m平臺主要用于運(yùn)行設(shè)備檢查(除塵器灰斗、卸灰閥、除塵器進(jìn)口提升閥和旁通提升閥)。20.80m平臺用于除塵器濾袋更換檢修和鍋爐尾部受熱面檢修。 3.3.6 灰斗設(shè)計(jì) 利用原除塵器灰斗裝置,各個(gè)除塵單元模塊下部配有單用小灰斗,除塵器收塵由小灰斗落入大灰斗。大灰斗為密閉式,起儲灰斗作用。大灰斗設(shè)有料位指示器。保留原取灰方式和水沖灰等收塵處理。 4.安裝及測試 #3爐除塵器于2004年5月6日投運(yùn); #4爐除塵器于2004年6月26日投運(yùn)。自除塵器運(yùn)行以來,運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好。運(yùn)行3個(gè)月后,陜西省環(huán)境監(jiān)測中心站現(xiàn)場監(jiān)測,#3、4爐煙塵平均排放濃度分別為12.3mg/m3和18.2 mg/m3,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求以及滿足新頒布的火電廠煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2004年9月21日,通過了省、市環(huán)保局對除塵器改造項(xiàng)目的環(huán)保驗(yàn)收,得到了與會人員的一致好評。與會人員的一致認(rèn)為該項(xiàng)目符合環(huán)保驗(yàn)收合格條件,項(xiàng)目技術(shù)可靠、先進(jìn),采用袋式除塵技術(shù)在陜西電力系統(tǒng)尚屬首例,在全國電力系統(tǒng)液態(tài)排渣爐上是率先應(yīng)用,該除塵器改造項(xiàng)目具有推廣示范作用。 5.效益 寶雞熱電公司#3、4爐袋式除塵器的成功改造,年減少煙塵排放量近6000噸,可以減少煙塵排污費(fèi)上百萬元。除塵器的改造成功極大的改善了當(dāng)?shù)氐目諝猸h(huán)境質(zhì)量,為企業(yè)的生存發(fā)展奠定了基礎(chǔ),對當(dāng)?shù)氐纳鐣M(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、安居樂業(yè)創(chuàng)造了有利條件,具有顯著的社會環(huán)境效益。 6 存在問題及建議 寶雞熱電公司鍋爐除塵器系統(tǒng)改造的主要特點(diǎn)在于高溫低阻,主要技術(shù)難點(diǎn)在于濾料使用壽命。作為濾料主材的PPS、P84纖維對160℃以上燃煤高溫?zé)煔獯嬖诳够瘜W(xué)腐蝕性能下降的問題,盡管我們對濾料采用了增厚、濾料結(jié)構(gòu)梯度設(shè)置、PTFE整體浸滲、采用耐高溫高強(qiáng)基布等措施,在今后運(yùn)行過程中仍需得到時(shí)間的檢驗(yàn)。 針對我國的燃煤狀況和鍋爐運(yùn)行現(xiàn)狀,直接采用PPS、P84濾料需慎重,同時(shí)提出需加快研發(fā)適合國內(nèi)鍋爐負(fù)荷運(yùn)行調(diào)整、燃用不同煤種條件下長期使用的袋式除塵用濾料及其相關(guān)技術(shù)。 此頁面產(chǎn)品介紹與文章來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)站官方觀點(diǎn),如有版權(quán)者需要?jiǎng)h除請與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除文章!