LXSJ系列噴霧旋流除塵脫硫技術(shù)
作者:南京金旭保潔外包服務(wù)公司 時間:2017-02-10 09:24:27 信息來源:本站原創(chuàng) 點擊: 次
技術(shù)概況 : 該項技術(shù)將煙氣霧化預(yù)處理后再進行旋流板塔濕法處理,兩者結(jié)合,除塵脫硫效率高,特別應(yīng)用在25t/h循環(huán)流化床鍋爐中,效果顯著。該技術(shù)未見報道,有創(chuàng)新,產(chǎn)品達到 國內(nèi)同類產(chǎn)品先進水平。 經(jīng)省環(huán)保產(chǎn)品檢驗中心檢測,所測指標優(yōu)于HCRJ0140-1999的要求,據(jù)省環(huán)境檢測中心站對杭州龍山化工有限公司LXSJ25除塵脫硫裝置測試,煙塵、SO2等實測排放濃度均優(yōu)于有關(guān)國家排放標準。經(jīng)多家用戶使用,反映滿意。 技術(shù)原理 : 一、基本原理 在裝置主體前一定長度的煙道(或預(yù)處理塔)中裝設(shè)數(shù)組高霧化噴頭,使該煙道中形成高霧化的區(qū)段,煙氣短時間(約0.5S)內(nèi)在霧化區(qū)段中穿行,煙塵與SO2有了充足的機會與吸收液接觸,煙塵被吸引液吸附形成微團,SO2與吸收液應(yīng)反完成第一次脫硫。已形成微團的煙塵在紊流中不斷與其他微團碰撞,凝結(jié)成較大微團,增加了煙塵的有效質(zhì)量,完成第一次成形,提高了離心的效率。在裝置主體中,裝設(shè)多塊高重疊度的旋流板,下面為除塵脫硫板,上部為脫水板。微團隨煙氣切向進入裝置主體的底部,在離心力的作用下,完成第一次除塵。在第一次除塵中,較大的微團被分離,較小的微團沿裝置螺旋上升,進入除塵脫硫板。在除塵脫硫板上方裝有布液噴頭,對除塵脫硫板進行布液,吸收劑在除塵脫硫板葉片上均勻形成水膜,高速煙氣逆向與吸收液相接觸,吸收液被氣流噴散,與煙氣再次接觸,形成二次成形及脫硫,成形后的微團以仰角自葉片射出,沿著螺線軌跡甩向塔壁,完成二次除塵。如此經(jīng)過多塊除塵脫硫板凈化后,煙氣中的煙塵和SO2的含量已達標,經(jīng)過處理后的潔凈煙氣進入脫水板,經(jīng)脫水板的脫水及擋水圈的作用,煙氣的含濕量達到標準,適合后達標的煙氣被排入大氣中。 二、技術(shù)關(guān)鍵 1、 在裝置前增設(shè)吸收液的高霧化區(qū)段; 2、 在高霧化區(qū)段中氣流處于紊流狀態(tài); 3、 寶塔型進液; 4、 裝置上部設(shè)有脫水板及檔水圈,脫水板上方有沖灰設(shè)施。 適用范圍: 適用于75t/h以下的鏈條爐、沸騰爐(包括流化床鍋爐)、拋煤機爐、煤粉爐等工業(yè)鍋爐的煙氣除塵脫硫;本技術(shù)也適用于能分解成4個及4個以下小于、等于75t/h容量的大容量鍋爐或多臺75t/h以下(含75t/h)的電廠、工業(yè)鍋爐房、生活鍋爐房的煙氣除塵脫硫。 技術(shù)指標: 一、技術(shù)指標 名稱 單位 指標 處理煙氣量 m3/h 相當于1~75t/h鍋爐 鍋爐出口原始煙塵濃度 mg/m3 ≤30000 脫硫除塵裝置阻力 Pa 600~1500 煙塵排放濃度 mg/N.d.m3 ?。?00 SO2排放濃度 mg/N.d.m3 ?。?00 林格曼黑度 級 ?。? 除塵效率 % ?。?5~99 沸騰爐 >99% 脫硫效率 % 70~95 煙氣含濕率 % ≤8 液氣比 L/m3 ?。? 二、條件要求 1、 按鍋爐的使用工況進行針對性設(shè)計; 2、 按設(shè)計圖紙及相關(guān)工藝標準進行施工及驗收; 3、 嚴格按照操作規(guī)程運行; 4、 用戶應(yīng)確保其他輔助的正常運轉(zhuǎn); 5、 及時補充水量,保證循環(huán)水量達到設(shè)計要求,補水不得含有游離氯; 6、 按燃煤的含硫率調(diào)整循環(huán)水的堿度; 7、 沉灰池盡量滿足設(shè)計條件,并及時清理沉池中的積灰,確保循環(huán)水質(zhì)達到工業(yè)排污標準; 8、 定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。 主要設(shè)備及運行管理: 一、主要設(shè)備 1、 美國進口超大暢通通道噴霧噴嘴; 2、 多層旋流板塔; 3、 供液泵。 二、運行管理 1、 按燃煤含硫量調(diào)節(jié)吸收液的堿度; 2、 確保噴嘴供液壓力≥0.25Mpa; 3、 定期對脫水板進行沖洗; 4、 定期對沉灰進行清理; 5、 每季對噴嘴套管在不停爐狀態(tài)下?lián)Q向一次; 6、 每年對旋流板保養(yǎng)一次。 經(jīng)濟可行性及市場預(yù)測轉(zhuǎn)化實施方案 : 一、項目投資情況 總投資 35.39萬元 其中,設(shè)備投資 22.26萬元 主體設(shè)備壽命 20年 運行費用 17.1萬元/年 二、經(jīng)濟效益分析 1、主要技術(shù)指標 ①預(yù)計脫硫效率 ≥70% ②純度90%Cao的耗量(Cao利用率按80%) 8.5kg/10000m3 ③自來水耗量(按損耗10%計) 0.35t/10000m3(熱態(tài)) ④電耗 0.9kw/10000m3(熱態(tài)) ⑤ 處理煙氣量 85000 m3/h 2、經(jīng)濟分析依據(jù) ①自來水價 1.2元/m3 ②電價 峰電0.69 元/度,谷電0.3元/度(按電價0.53元/度計) ③燃煤含硫率 ≤1% ④純度90%Cao售價 150元/噸 ⑤設(shè)備折舊年限 20年 ⑥工廠開工率 330天/年 ⑦排污收費標準 0.75元/kg.SO2 3、綜合運行成本估算(文丘里管及水膜除塵器節(jié)省的自來水費未算) 當燃煤含硫率為1%時,按處理每萬立方米煙氣所進行的成本估算如下: 綜合成本:2.54元/10000m3(熱態(tài)煙氣) 4、脫硫工程經(jīng)濟效益 按現(xiàn)行二氧化硫排污收費標準,脫硫前、后的經(jīng)濟分析如下表: 燃煤含硫率1% 年排污費(萬元,脫硫前) 50.50 年排污費(萬元,脫硫后) 15.15 脫硫裝置年運行費(萬元) 17.10 脫硫前后費用對比(萬元) 18.25 各備:煙氣脫硫效率按70%計,排放收費按0.75元/kg.SO2計。 三、環(huán)境效益分析 按上述35t/h典型規(guī)模,煤耗約120噸/天(含硫率1%),向大氣中排放二氧化硫約2.04噸/天。脫硫工程運行后,二氧化硫的排放量減少為0.61噸/天,若以每年改造和新建40臺計,則SO2減排近2萬噸/年將大大改善周邊環(huán)境質(zhì)量,為全國控制大氣污染做出自己應(yīng)有的貢獻。 此頁面產(chǎn)品介紹與文章來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)站官方觀點,如有版權(quán)者需要刪除請與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除文章!